省电30.5%!解密香港地铁AHU节能改造背后的“黑科技”
运维噩梦
AHU节能改造“三宗罪”
香港地铁南昌站AHU原使用的皮带传动风机维护繁琐,需定期轴承加油,检修皮带,皮带更换成本高;
安装空间十分有限,风机无法规范安装,且风管出口转弯导致气流回旋,风机振动和噪声大,影响风机使用寿命;
原皮带传动风机使用年限已久,电机效率低,系统耗电量大。
上演“箱中箱”魔术秀
客户首次使用EC风机,因此希望在保持原AHU风机段负压不变、施工时间尽可能缩短的前提下进行改造。结合客户的实际需求,雷勃提供了定制化“箱中箱”解决方案:
▲AHU风机段风机替换方案 — “箱中箱”保持风机段负压不变
6台COPRA EC离心风机组成的风机箱替代原有的1台皮带传动风机,出风口与原来AHU风机段的出风口直连,保持原AHU风机段负压不变的前提下,EC风墙提供更大风量。
“超级英雄”剧本
免维护超能力:EC风机解决振动的问题,风机维护、皮带检修和更换也不再需要。即使1台或2台EC风机出现故障,也不影响整个机组的运行,避免因风机故障或停机影响整个系统运行;
空间魔术师:COPRA EC风机采用超薄内转子电机,更短轴向尺寸的同时保持更高效率,紧凑的设计节省安装空间;
指尖上的智能调控:手动控制电位器调整EC风机转速,本地触摸屏显示风机实时运行参数;
安全结界系统:提供互锁开关控制,EC风机在AHU风机段检修门打开时全部关停。
改造后的能效奇迹:
功率↓16.8% · 效率↑IE6 · 电费↓30.5%
电机额定功率:30kW降低到24.96kW,功率降低16.8%;
电机效率等级:IE1(90.2%)提升到IE6(95.54%);
满载电流:57A降低到42.6A;
实际运行电流:45A降低到34.8A;
总电机输入功率:38KW降低到26.4KW,用电节约30.5%。
开启AHU节能改造新篇章
紧凑 高效 低噪
超薄内转子电机,巧妙搭配创新设计三维中空机翼型铝制叶轮,极大提升空气动力学性能,风机系统效率高达71%以上
电机效率超出预期的IE6标准,低转速下运行也能保持高效率
电机内独立的集成电控冷却系统,无需额外冷却,电控更可靠高效
安静运行,优化叶轮设计降低压力侧较高的噪音值,同时嵌入式磁钢结构,机械固定保证转子和磁钢高速运转下的稳定性低噪音
多规格选型 全球适配
风机叶轮尺寸范围250~710mm,电机功率范围1.3kW~7.8kW
单台风机的工作范围达风量28,000CMH,静压2600Pa内;风机并联组成风墙达到更大风量需求
全球范围适用,全球化官方认证和服务体系,有效降低运营成本
狭小安装空间的“福星”
COPRA采用内转子电机设计,叶轮和电机不互相干扰,不会伸入叶轮,不阻碍气流;
当安装空间有限(叶轮至箱壁过近),效率会下降。COPRA整体叶轮设计采用大流量表面,低流速,加上圆锥背板设计,较大优化静压与增加效率。
阵列式(风机墙)安装策略
COPRA叶轮直径距离小(短轴向尺寸)与高效率的特点,非常适合阵列式安装风机;
低功率运行状态下,高效率和高功率密度使得COPRA实现系统能效优化。